他在招待所门口的台阶上站了一会儿,做了几组健体操。苏省的冬天比沪市更干冷一些,风吹在脸上带着一股清冽的草木气味。远处隐约传来几声鸡鸣,混着早班公交车的引擎声,在晨雾里显得格外清晰。
吃过早饭,李干事已经把资料准备好了。周明检查了相机和胶卷。七点三十分,局里的车准时到了。
钱厂长已经在大门口等着了。他换了一身干净的工装,戴着一顶安全帽,看见林墨下车,快步迎上来:林顾问,欢迎欢迎。车间已经准备好了。
钱厂长客气了。今天先看旋切和砂光工序,后段设备的情况也给我介绍一下。
钱厂长领着他们走进车间。就是这台。钱厂长走到机器旁边,伸手拍了拍机身的侧面,意大利比尼公司的型号,设计产能是每分钟旋切二十米单板。但实际运行的时候,最快只能到十二米。
林墨绕着机器走了一圈。他先看了进料端的原木固定装置,又蹲下来检查出料端的输送带,用手摸了摸输送带的表面,感受了一下松紧程度。
旋切出来的单板厚度均匀吗?
不均匀。钱厂长从旁边的料架上取下一块单板样品递过来,这是今天早上刚旋切的。你看中间位置,厚度偏差过零点五毫米。
林墨接过那块薄板,对着天窗的光看了看。薄板表面有轻微的波浪纹,在光线下呈现出明暗不均的条纹。他又用手摸了摸边缘——边缘处比中间明显厚了一些。
旋刀的角度有没有调整过?
调整过几次。但调完之后跑一段时间,又回到原来的状态。我们怀疑是刀架导轨的精度问题。
林墨没有说话。他走到旋切机侧面,弯腰看了一下旋刀座的固定结构,又检查了刀架导轨和机身的连接点。他的目光在一处不起眼的螺栓上停了一下,然后站起身,拍了拍手上的木屑。
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把旋刀拆下来,重新磨一次。磨完之后不要急着装回去,先检查一下刀架的轴承,看看有没有间隙。如果有间隙,先换轴承再装刀。
轴承?钱厂长皱了皱眉,上次厂家工程师来的时候,检查过轴承,说没有问题。
厂家工程师是按静态标准检查的。旋切机在运行的时候,刀架会受到持续的切削力,轴承如果有微小的间隙,在静态检查中不一定能看出来。但一运转起来,间隙就会放大,刀架就会抖动,旋出来的单板表面就不平。
钱厂长站在原地想了想,然后回头朝车间另一端喊了一声:老李!带两个人,把旋刀拆下来!
一个五十来岁的工人应声走过来,身后跟着两个年轻人。他们走到旋切机旁,开始拆卸旋刀固定螺栓。
旋切机的旋刀拆下来之后,老李用游标卡尺测量了刀架的轴承间隙。结果出来之后,他愣了好一会儿,然后拿着数据走过来递给林墨:林顾问,你说得对。轴承间隙确实标了,比标准值多了将近两丝。
在木工行当里是的意思——也就是零点零二毫米,对于高旋转的切削设备来说,已经足以影响加工精度了。
钱厂长的脸色变了一下:厂家工程师上次检查的时候,怎么没看出来?
因为他们没拆开。静态测量和动态受力下的间隙不是一回事。林墨说,换了轴承,磨好刀,重新安装,再试一次。
老李点了点头,把数据记在本子上,转身去安排了。
下午两点多,旋切机重新装好,试切了一块桉木。当单板从出料端送出来的时候,钱厂长走过去,拿起那块板子对着灯光看了看,又用手摸了摸表面。
这个偏差,比我们以前最好的时候还要小。他看着那块板子,像是握着什么不太敢相信的东西,只是换了轴承、磨了刀、调了导轨,就能达到这个效果?
林墨把单板放下:设备本身没有问题,是维护和调试的精度没跟上。设备是进口的,精度要求也是进口的,但维护标准没提上来。
后面的问题,是热压机和铺装机的配套。他转过身,领着林墨往车间南侧走,这是我们最大的难题。
后段工序的车间比前段要空一些。几台国产设备摆在中央位置,有的盖着帆布防尘罩,有的裸露着机身,表面落了薄薄的灰。
这就是我们配的国产热压机和铺装机。钱厂长停在一台高大的设备前,掀开帆布罩的一角,厂家说性能对标进口设备,但我们试了好几次,压出来的板面总是有波浪纹,平整度达不到出口标准。
林墨在热压机前面蹲下来。这是一台国产多层热压机,从外观上看,结构设计与进口设备类似,但细节处有明显的粗糙感——管路接头的密封垫圈型号不对,液压阀组排列松散,热压板表面的平面度也不够。
热压板的平行度,你们测过吗?
测过一次。钱厂长从旁边的档案柜里翻出一份检测报告,这是半年前的数据。
林墨接过报告看了看。数据记录显示,热压板各处的厚度偏差在零点三毫米左右,对于薄木单板的压贴来说,这个偏差已经足以让成品板面出现明显的波浪纹了。
这个偏差太大了。林墨把报告还给钱厂长,要想办法把热压板的平面度恢复到零点一毫米以内。有两种办法,一种是外协磨削,找有大型平面磨床的机械厂,把热压板拆下来磨一遍。另一种是在压板和热压板之间加一层不锈钢垫板,利用垫板的弹性来补偿热压板的平面度误差。
两种办法各有利弊。磨削是彻底解决,但拆装周期长,费用高。加垫板是快缓解,但垫板本身也有寿命,用久了会变形。
钱厂长听完,沉默了一会儿:如果加垫板,大概能用多久?
看使用频率。每天两班的话,大概半年到一年。之后要么换新垫板,要么把热压板拆下来磨。
半年到一年也够了。钱厂长说,如果能先跑起来,后面的事就好办了。
林墨又看了铺装机。铺装机的核心问题在于计量装置,国产设备没有配备自动计量系统,铺装的刨花厚度靠工人手工调节,既慢又不均匀。
加一套计量装置。不用太复杂,一套重力式或者容积式的计量系统就行。他蹲在铺装机旁边,用手比划了一下安装位置,装在这里,把刨花从料斗到铺装带的流量控制住,厚度就能稳定。这个技术不复杂,国内有几家厂子能做。
他顿了顿,又补充了一句:等我回四九城之后,我让厂里的技术员把这种计量装置的图纸给你们一份,你们照着做就行。
钱厂长愣了一下:图纸都给我们?
图纸是让人用的,又不是供起来的。林墨站起身,拍了拍手上的灰,你们用得上,就拿去用。
傍晚从胶合板厂出来的时候,钱厂长一直送到大门口。他站在厂门外的路灯下,握住林墨的手,摇了又摇:林顾问,今天这一天,顶我们过去半年。我代表全厂职工,谢谢你。
不用谢。林墨松开手,你们把设备维护好,把产品做出来,就是最好的感谢。
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